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广西凤糖向“新”提“质” 以技改创新赋能质量效益双提升

2024-09-29


技改是打开提质增效的"钥匙"。近年来,广西凤糖持续加大科技创新投入力度,从提高产品质量、生产安全率、生产效率、节能降耗及新产品研发等方面着手,先后进行酒精工段泡罩改造、废液工段生化调节池安装可移动搅拌机、废旧桔水罐改造,经榨季生产验证,取得良好成效,实现技改创新助力提质增效,不断提高企业核心竞争力,深化价值创造,走稳走实科技强企发展之路。

2022至2023年检修期,酒精工段连续两年对粗塔共25层塔节进行维修及泡罩改造,将原塔节上固定的泡罩改为可拆卸样式,投入资金约1万元,用时40多个工日。经过2023/2024年榨季生产验证,今年检修期员工清理粗塔积垢变得轻松多了:原先泡罩固定在塔节上,清理时需用小铁铲、铁锥等工器具一点一点地将积垢从缝隙敲打下来,改造后,可将泡罩拆下来对积垢进行大面积清理,清除积垢由原来100个工日减少至80个工日,工作效率大幅提升。废液工段生化调节池因多年持续生产,池的底部沉积物较多,影响调节池储水能力,且清理难度大。针对这一问题,2023年检修期,废液工段决定将原生化池12#搅拌机改造成可移动的搅拌机安装到调节池内,助力沉积物处理。榨季生产时,岗位工只需通过操作摇绞盘就能让搅拌机实现自由移动,使其对水下的沉积物、污泥等进行搅拌、拉动,然后将沉积物泵送至生化池及浓缩池进行处理,处理后运送至压滤间进行脱泥处理,最终运送至广西凤糖柳肥公司再生产。2023/2024年榨季生化污泥排放处理总体平稳,在加装的可移动搅拌机助力下,调节池内约60%的沉积物(淤泥)泵送到生化池、浓缩池调节处理,改造效果良好。预计2024/2025年榨季能把沉积物基本处理完,无需抽干生化池水进行机械清除沉积物,减免处理成本数万元,实现技术革新,增创经济效益。排污口迁移改造后,排水管道长,阻力大,排水量大约在150m³/h,榨季时必须减少取水量才能满足生产的要求。制酒车间通过召开技术论证分析会,得知原高温冷却塔回用水泵扬程低、管径小,冷却后的二次回用水泵不完,水流下调节池,造成水资源浪费。为此,今年检修期,制酒车间员工继续发扬改造创新精神,将原2#桔水罐改造为二次回用水储罐,改造成功后,将实现增加二次水箱容量,减少新鲜水耗用量,节能降耗,降本增效的目的。

技术改造是推进企业发展的"活力源",是保持制造业旺盛生命力的关键"密码",是发展新质生产力的重要举措。在今后的工作中,广西凤糖将坚持推进技术创新,向"新"提"质",为甜蜜事业高质量发展贡献技术力量。

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